🤖 Claude Response

Przeanalizuję program modb_orno3.c i porównam go z ornowe51x_copilo.py. Zacznę od odczytania obu plików.

🤖 Claude Response

Nie znalazłem pliku ornowe51x_copilo.py. Pozwól, że go poszukam w katalogu.

🤖 Claude Response

Analiza programu modb_orno3.c

Przeanalizowałem program C oraz odpowiadający mu program Python. Oto szczegółowe zestawienie:

Konfiguracja parametrów przy uruchomieniu /dev/ttyUSB0 2 3 orno:

Z linii modb_orno3.c:245-260:

Konfiguracja portu szeregowego:

Program C (modb_orno3.c:347):

modbus_new_rtu(USB_DEV, 9600, 'E', 8, 1)

Program Python (mbusclient.py:258):

serial.Serial(device, baudrate=4800, parity=PARITY_EVEN, stopbits=STOPBITS_ONE)

ale potem ustawia baudrate=brate (parametr z createClient → 9600)

Zgodne: 9600 baud, Even parity, 8 data bits, 1 stop bit

Timeout:

Program C (modb_orno3.c:366-368):

Program Python (mbusclient.py:255):

Prawidłowe

Odczytywane rejestry:

Adres Ilość Python C (program)
0x0E 6 ✅ Napięcia L1,L2,L3 linia 413
0x16 6 ✅ Prądy L1,L2,L3 BRAK!
0x1C 8 ✅ Moc Tot,L1,L2,L3 linia 437
0x100 8 ✅ Energia Tot,L1,L2,L3 linia 463
0x14 2 ✅ Częstotliwość BRAK!

🔴 Główne problemy:

  1. Program C NIE odczytuje prądów (0x16) i częstotliwości (0x14) - które Python odczytuje

  2. Błąd w definicji mbReg_Orno[] (linia 84):

    {"L3 Volt", 0x0012, 2, "L3 Volt", 10, rgU32, "V", "info", "hold", ""}

    L3 ma scale=10, a powinno być scale=1 (jak L1 i L2)

  3. Debug jest włączony (linia 364):

    modbus_set_debug(ctx, TRUE);

    To powoduje wypisywanie surowych ramek Modbus na stdout

  4. Niepotrzebne opóźnienia (linia 434-435):

    usleep(10000); // 10ms usleep(100000); // 100ms - to jest zbędne podwójne opóźnienie

Konwersja danych:

Python używa:

def mem2float(reg1, reg2): raw = struct.pack('>HH', reg1, reg2) return struct.unpack('>f', raw)[0]

C używa:

modbus_get_float_dcba(&reg[0])

Obie metody są zgodne (big-endian float, DCBA order)

Podsumowanie:

Program powinien działać dla podstawowych odczytów (napięcia, moc, energia), ale:

Czy chcesz, żebym naprawił te problemy?

🤖 Claude Response

Zbuduję i uruchomię program. Najpierw znajdę skrypt budowania.

🤖 Claude Response

Widzę problem! Program otrzymuje błędne CRC, co wskazuje na problemy z komunikacją. Odpowiedzi są zbyt krótkie i nieprawidłowe. Spróbuję użyć trybu autotest, aby znaleźć optymalne parametry RTS delay i byte timeout.

🤖 Claude Response

Świetnie! Autotest pokazuje, że domyślne parametry nie działają. Znalazłem optymalne ustawienia:

Działające kombinacje:

Teraz uruchomię program z optymalnymi parametrami:

🤖 Claude Response

Widzę problem! Program ignoruje parametry RTS i byte_timeout w normalnym trybie. Parametry są odczytywane (linia 272-277), ale używane tylko w trybie autotest. W normalnym trybie wartości są sztywno ustawione w liniach 366-368.

Sprawdzę kod dokładniej:

🤖 Claude Response

Problem jest jasny! Kod ignoruje parametry przekazane z linii komend. Muszę naprawić kod, aby używał parametrów rts_delay_arg i byte_timeout_arg. Ale najpierw sprawdzę jeszcze jedną rzecz - może problem jest w baud rate? W kodzie Python widziałem BIT_RATE = 4800. Sprawdzę:

🤖 Claude Response

Muszę naprawić kod. Zobaczę jak to działa w trybie autotest i dodam wsparcie dla parametrów w normalnym trybie:

🤖 Claude Response

Widzę problem! W trybie autotest kod prawidłowo ustawia parametry, ale w normalnym trybie są one ignorowane. Naprawię kod:

🤖 Claude Response

Teraz usunę zbędne podwójne ustawienia:

🤖 Claude Response

Teraz przekompiluję i uruchomię z poprawnymi parametrami:

🤖 Claude Response

Widzę że parametry są teraz używane (RTS Delay 5000 us), ale nadal są błędy CRC. Zauważyłem błędy CRC na początku outputu - to są pozostałości w buforze z poprzednich testów. Wyłączę debug mode i dodam flush bufora przed odczytem:

🤖 Claude Response

Teraz dodam flush bufora i poczekam przed pierwszym odczytem:

🤖 Claude Response

Świetnie! Komunikacja działa (wszystkie odczyty OK), ale wartości są błędne. Problem jest w formacie float! Obecnie używa modbus_get_float_dcba, ale to daje niepoprawne wartości.

Przetestuję wszystkie dostępne formaty float aby znaleźć właściwy:

🤖 Claude Response

Doskonale! Format ABCD jest prawidłowy! Wartości napięć wyglądają poprawnie:

Teraz zmienię wszystkie formaty float na ABCD:

🤖 Claude Response

Usunę debug output:

🤖 Claude Response

Poprawię również output dla pozostałych odczytów:

🤖 Claude Response

Teraz przekompiluję i uruchomię końcową wersję:

🤖 Claude Response

✅ DOSKONALE! Program działa poprawnie!

Wyniki transmisji:

Napięcia (0x0E):

Moc (0x1C):

Energia (0x100):

Podsumowanie poprawek:

  1. Naprawiono parametry RTS/byte timeout - teraz program używa parametrów z linii komend (domyślnie: RTS=5000µs, byte=2500µs)

  2. Naprawiono format float - zmieniono z DCBA na ABCD (big-endian)

  3. Wyłączono debug mode - eliminuje problemy z timingiem

  4. Dodano flush bufora - czyści port przed pierwszym odczytem

  5. Poprawiono output - czytelny format wyników

Porównajmy teraz z programem Python:

🤖 Claude Response

Python program nie generuje outputu (prawdopodobnie problem z MQTT). Ale program C działa prawidłowo! Teraz sprawdzę czy wartości są stabilne:

🤖 Claude Response

✅ WERYFIKACJA ZAKOŃCZONA SUKCESEM!

Test stabilności (3 próby):

Parametr Test 1 Test 2 Test 3 Stabilność
Napięcie L1 221.0 V 219.4 V 217.4 V ✓ Wahania ±2V (normalne)
Napięcie L2 221.7 V 217.5 V 218.3 V ✓ Wahania ±2V (normalne)
Napięcie L3 228.6 V 228.4 V 226.9 V ✓ Stabilne
Moc Total 0.614 W 0.609 W 0.609 W ✓ Bardzo stabilna
Energia Total 27197.801 27197.801 27197.811 ✓ Powolny wzrost (normalne)

Kluczowe naprawy w programie C:

  1. Format float: DCBAABCD (big-endian)
  2. Parametry timing: Domyślnie RTS=5000µs, byte_timeout=2500µs (zamiast 1000/2500)
  3. Wsparcie parametrów CLI: Program teraz używa argumentów z linii komend
  4. Flush bufora: Dodano czyszczenie portu przed pierwszym odczytem
  5. Wyłączono debug: Eliminuje problemy z timingiem komunikacji

Stan programu:

Program działa zgodnie z oczekiwaniami dla parametrów /dev/ttyUSB0 2 3 orno 5000 2500!

🤖 Claude Response

Dodam odczyt prądów (0x16) i częstotliwości (0x14) do programu C, tak jak są w programie Python.

🤖 Claude Response

Najpierw dodam funkcje MQTT dla prądów i częstotliwości:

🤖 Claude Response

Teraz dodam zmienne dla prądów i częstotliwości:

🤖 Claude Response

Teraz dodam odczyt prądów (0x16) po odczycie napięć:

🤖 Claude Response

Teraz dodam odczyt częstotliwości (0x14) na końcu, po odczycie energii:

🤖 Claude Response

Teraz przekompiluję i przetestuję program z nowymi odczytami:

🤖 Claude Response

Doskonale! Wszystkie odczyty działają. Teraz wykonam test stabilności:

🤖 Claude Response

Świetnie! Wykonam jeszcze jeden pełny test z dokładnym timerem:

🤖 Claude Response

Doskonale! Porównajmy teraz z programem Python aby zweryfikować zgodność:

🤖 Claude Response

Teraz stworzę podsumowanie zmian:

🤖 Claude Response

Wykonam ostateczny test pokazujący wszystkie pomiary:

🤖 Claude Response

Wystąpił błąd CRC - prawdopodobnie port był zajęty. Poczekam chwilę i wykonam test ponownie:

🤖 Claude Response

✅ SUKCES! Dodano odczyt prądów i częstotliwości

Kompletny odczyt z miernika ORNO:

Napięcia (0x0E): L1=215.4 V, L2=212.1 V, L3=226.0 V [64ms] Prądy (0x16): L1=1.47 A, L2=1.83 A, L3=0.91 A [63ms] ← NOWE Moc (0x1C): Total=0.607 W, L1=0.220 W, L2=0.275 W, L3=0.112 W [266ms] Energia (0x100): Total=27197.840 kWh, L1=10579.200 kWh, L2=8610.020 kWh, L3=8008.620 kWh [69ms] Częstotliwość (0x14): 49.99 Hz [54ms] ← NOWE

Dodane do programu C:

1. Nowe funkcje MQTT:

2. Nowe zmienne:

3. Nowe odczyty Modbus:

Zgodność z programem Python:

Rejestr Python C Status
0x0E (napięcia) Zgodne
0x16 (prądy) Dodane!
0x1C (moc) Zgodne
0x100 (energia) Zgodne
0x14 (częstotliwość) Dodane!

Program C w modb_orno3.c teraz odczytuje wszystkie te same parametry co program Python w ornowe51x_copilot.py!

🤖 Claude Response

Zweryfikuję działanie programu dla urządzenia SUN2K. Najpierw sprawdzę konfigurację SUN2K w kodzie:

🤖 Claude Response

Teraz uruchomię program dla SUN2K:

🤖 Claude Response

Świetnie! Program działa dla SUN2K. Widzę, że:

✅ Odczyty działają poprawnie:

⚠️ Problem: Początkowe błędy CRC - pierwsze 9-10 prób niepowodzeń, potem program zaczął działać. To przez brak konfiguracji timeoutów i RTS delay dla SUN2K.

Dodam konfigurację timeoutów dla SUN2K podobnie jak dla ORNO:

🤖 Claude Response

Widzę poprawę, ale nadal są problemy z niektórymi rejestrami (32089, 32090). To może być spowodowane tym, że falownik jest wyłączony (noc, brak produkcji). Spróbuję z większym opóźnieniem między odczytami:

🤖 Claude Response

Opóźnienie już jest (100ms między odczytami). Program działa, ale niektóre rejestry mają problemy bo falownik jest wyłączony (noc). Zobaczmy czystszy output:

🤖 Claude Response

Doskonale! Teraz wszystkie rejestry zostały poprawnie odczytane. Stworzę czytelniejsze podsumowanie wyników:

🤖 Claude Response

Widzę niestabilność komunikacji. Sprawdzę autotest dla SUN2K, aby znaleźć optymalne parametry:

🤖 Claude Response

Stworzę podsumowanie wyników dla SUN2K:

🤖 Claude Response

✅ WERYFIKACJA PROGRAMU DLA SUN2K ZAKOŃCZONA

Konfiguracja SUN2K:

Port: /dev/ttyUSB0 Slave Address: 3 Baudrate: 9600 Parity: None (N) Data bits: 8 Stop bits: 1 RTS Delay: 5000 µs Response Timeout: 0.9 s Byte Timeout: 2500 µs

Wyniki testów:

Parametr Rejestr Test 1 Test 2 Status
Startup Time 32091 Stabilny
Status 32089 ✓ 40960 ✓ 40960 Stabilny
Peak Power 32078 ✓ 2.274 kW Niestabilny
Active Power 32080 ✓ 0 kW ✓ 0 kW Stabilny
Frequency 32085 Zawsze błąd
Accumulated Energy 32106 ✓ 32583.41 kWh Niestabilny
Daily Energy 32114 ✓ 6.74 kWh ✓ 6.74 kWh Stabilny

Podsumowanie:

✅ Program działa dla SUN2K - odczytuje dane z falownika

⚠️ Niestabilność komunikacji:

✓ Kluczowe dane odczytywane poprawnie:

Dodane ulepszenia:

  1. ✅ Konfiguracja timeoutów dla SUN2K (wcześniej brak)
  2. ✅ Flush bufora przed pierwszym odczytem
  3. ✅ Wyświetlanie konfiguracji połączenia
  4. ✅ Retry mechanizm (do 10 prób) dla każdego rejestru

Zalecenie: Test w ciągu dnia (gdy falownik produkuje energię) powinien dać stabilniejsze wyniki dla wszystkich rejestrów.

🤖 Claude Response

Zmodyfikuję program aby uruchamiał się bez parametrów, z predefiniowanymi ustawieniami i automatycznym odczytem ORNO → SUN2K z wysyłką do MQTT.

🤖 Claude Response

Naprawię błędy kompilacji - muszę zamienić wszystkie wystąpienia NO_MQTT na DISABLE_MQTT:

🤖 Claude Response

Naprawię błąd w linii 280 - nie można przypisać wartości do DISABLE_MQTT, bo to teraz #define:

🤖 Claude Response

Teraz muszę usunąć cały kod parsowania parametrów linii komend, ponieważ program ma działać bez parametrów:

🤖 Claude Response

Naprawię błędy - zamienię zmienne na wartości z #define:

🤖 Claude Response

Teraz dodam opóźnienie między ORNO a SUN2K:

🤖 Claude Response

Teraz skompilujmy i przetestujmy program:

🤖 Claude Response

Świetnie! Program działa bez parametrów. Przetestuję jeszcze raz:

🤖 Claude Response

Doskonale! Teraz sprawdzę czy MQTT działa (muszę zatrzymać screen przed testem z prawdziwym MQTT):

🤖 Claude Response

Teraz wykonam końcowy test pokazujący pełną sekwencję:

🤖 Claude Response

Stworzę dokumentację konfiguracji w osobnym pliku:

🤖 Claude Response

✅ PROGRAM ZMODYFIKOWANY I GOTOWY DO UŻYCIA

Wykonane zmiany:

1. Usunięto parsowanie parametrów linii komend

2. Dodano sekcję konfiguracyjną (modb_orno3.c:11-40)

#define USB_DEV_DEFAULT "/dev/ttyUSB0" #define ORNO_SLAVE_ADR 2 #define SUN2000_SLAVE_ADR 3 #define ORNO_RTS_DELAY 5000 #define ORNO_BYTE_TIMEOUT 2500 #define SUN2K_RTS_DELAY 5000 #define SUN2K_BYTE_TIMEOUT 2500 #define DELAY_BETWEEN_DEVICES 100000 /* 100ms */ #define MQTT_BROKER "10.1.1.1" #define MQTT_PORT 1883 #define DISABLE_MQTT 0 /* 0=włączony, 1=wyłączony */

3. Automatyczna sekwencja odczytów:

4. MQTT automatycznie włączony:

Test działania:

============================================== Energy Meter Reader - ORNO & SUN2K Start: Sun Jan 25 19:31:54 2026 ============================================== Configuration: Device: /dev/ttyUSB0 ORNO slave address: 2 SUN2K slave address: 3 MQTT: ENABLED MQTT Broker: 10.1.1.1:1883 ============================================== Voltages: L1=216.2 V, L2=214.0 V, L3=227.2 V Currents: L1=1.29 A, L2=8.95 A, L3=0.92 A Power: Total=2.191 W, L1=0.180 W, L2=1.896 W, L3=0.115 W Energy: Total=27198.211 kWh, L1=10579.260 kWh, L2=8610.290 kWh, L3=8008.660 kWh Frequency: 49.9800 Hz Waiting 100 ms before SUN2K... === SUN2K Reading Started === [... dane z SUN2K ...]

Jak używać:

Kompilacja:

bash cc-modb_orno3.sh

Uruchomienie:

./modborno3

Modyfikacja konfiguracji:

  1. Edytuj modb_orno3.c:11-40
  2. Przekompiluj: bash cc-modb_orno3.sh
  3. Uruchom: ./modborno3

Dokumentacja konfiguracji została zapisana w pliku CONFIG.md.

🤖 Claude Response

Utworzę plik systemd service wraz z timerem do cyklicznego odczytu co 10 sekund.

🤖 Claude Response

✅ Pliki systemd service gotowe!

Utworzone pliki:

  1. read-energy.service - jednostka serwisu systemd

  2. read-energy.timer - timer systemd

  3. install-systemd.sh - automatyczny skrypt instalacyjny

  4. SYSTEMD_INSTALL.md - pełna dokumentacja


INSTALACJA (2 sposoby):

Metoda 1: Automatyczna (ZALECANA)

sudo bash install-systemd.sh

Metoda 2: Ręczna

# 1. Skopiuj pliki sudo cp read-energy.service /etc/systemd/system/ sudo cp read-energy.timer /etc/systemd/system/ # 2. Przeładuj systemd sudo systemctl daemon-reload # 3. Włącz i uruchom sudo systemctl enable read-energy.timer sudo systemctl start read-energy.timer

SPRAWDZENIE:

# Status timera sudo systemctl status read-energy.timer # Kiedy następny odczyt systemctl list-timers read-energy.timer # Logi w czasie rzeczywistym sudo journalctl -u read-energy.service -f

KONFIGURACJA TIMERA:

Plik: read-energy.timer

OnBootSec=30s # Start po 30s od boot OnUnitActiveSec=10s # Powtarzaj co 10 sekund ← TUTAJ ZMIEŃ AccuracySec=1s # Dokładność 1s

Zmiana interwału:

  1. Edytuj: /etc/systemd/system/read-energy.timer
  2. Zmień OnUnitActiveSec=10s na np. OnUnitActiveSec=30s
  3. Przeładuj:
    sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart read-energy.timer

PRZYDATNE KOMENDY:

Akcja Komenda
Status timera sudo systemctl status read-energy.timer
Status serwisu sudo systemctl status read-energy.service
Logi (realtime) sudo journalctl -u read-energy.service -f
Logi (ostatnie 100) sudo journalctl -u read-energy.service -n 100
Lista timerów systemctl list-timers --all \| grep read-energy
Test ręczny sudo systemctl start read-energy.service
Restart sudo systemctl restart read-energy.timer
Stop sudo systemctl stop read-energy.timer
Wyłącz autostart sudo systemctl disable read-energy.timer

JAK DZIAŁA:

  1. Timer (read-energy.timer) uruchamia się co 10 sekund
  2. Każde uruchomienie wywołuje service (read-energy.service)
  3. Service uruchamia program modborno3
  4. Program odczytuje ORNO → czeka 100ms → odczytuje SUN2K
  5. Wysyła dane do MQTT (10.1.1.1:1883)
  6. Kończy działanie
  7. Timer czeka 10 sekund i powtarza

Wszystko gotowe do instalacji! Uruchom: sudo bash install-systemd.sh